在開始生產前期,煤泥外在水分高達23%至25%,遠高於18%的設(shè)計指標,在使用壓濾器並對產品進行改造後,目前的產品水分已經滿足(zú)相關要求(qiú)。
首先可能因為罐(guàn)內壓力(lì)設置(zhì)不合理(lǐ):罐內壓力時決定煤泥水分多少的主要原因,初期的壓力一般在0.25MPa,所生產出的煤泥水分較高(gāo)。煤中的氧化(huà)鋁含量較大,煤泥(ní)粘性大且(qiě)煤與水不容易分離,因此脫水過程也相(xiàng)對困(kùn)難。提升壓濾器的壓(yā)力時主要的措施(shī),因此(cǐ)將罐內(nèi)壓力提(tí)升到0.4MPa的範圍中,會讓(ràng)煤泥水分明顯下降。但(dàn)是壓力不可無限的提升,可以(yǐ)承受的較大壓力在0.5MPa的範圍內(nèi)。
煤漿濃度過高:煤漿濃度也是直(zhí)接煤(méi)泥水分高速度的主要原因,過(guò)濾器要(yào)求的煤漿濃度在300g/L至350g/L之間。但是在壓濾器的實際使用中,煤漿濃度一般高達650g/L至700g/L,遠(yuǎn)超(chāo)於規定範圍。在濃度很大(dà)的情(qíng)況下,濾餅很厚,在主軸旋轉一周的有限時(shí)間內,煤漿脫水效果也非常的差,水分較高,所以降低煤漿濃度顯得非(fēi)常重要
1)在壓濾器供(gòng)料泵的入料口(kǒu)位置上加(jiā)上反衝清水(shuǐ)裝置。在(zài)開始啟動(dòng)機械的1h內,將反(fǎn)衝水閥門開啟,可有效降低泵口位置的煤漿濃度。這個措施還可有效避免壓濾器管路出現堵塞情況;
2)盡可能的延(yán)長作業時間,減短停機時間。會有效(xiào)降低濃縮池中煤泥(ní)在壓濾器底部的沉積(jī),讓其濃度下(xià)降;
3)在底流泵的料上到煤漿泵進(jìn)料自動閥周(zhōu)圍增加反衝水。主要有2個作用:增加壓(yā)濾器反衝水後可降低煤漿濃(nóng)度,可降低蝶閥的轉(zhuǎn)動阻力,從而讓蝶閥不容易出(chū)現損壞情況。